豐電7號機組B修收官
發布時間:2024年04月17日
4月13日19點46分,豐城發電廠7號機組順利并網,標志著豐城發電廠7號機組B修任務圓滿完成。為全面治理尾工缺陷,機組經歷了大手術、迎來了大煥新;為保障工期、安全、質量,豐電檢修人用一張60余天連續在崗的“全勤卡”,換來了7號機組尾工消缺的“全盤勝”。
核心缺陷歷經萬難終破除
汽機大機揭缸及六大管道切管是本次7號機組B修的主線任務。該項目的試運結果,也決定著本次B修是否能以勝利告終。
4月11日-12日,汽機相繼迎來大、小機沖管試運的關鍵節點。全程參與該項目策劃實施的生產技術部副經理陳芳權心中不無擔憂。正如兩年前機組沖刺168小時試運一樣,他再一次來到現場“安營扎寨”,與設備共枕;汽機本體班副班長王海波、班員鄧德力、劉潤田也開啟24小時值守接力,見證并揭曉本次B修的最大懸念。
11日上午9:00,分管生產的副總經理匡仁欽召集相關專業人員召開7號機組汽機啟動方案安全技術交底會,對汽機沖轉期間現場設備數據檢測,包括膨脹數據、貓爪翹起檢查、汽輪機振動溫度監測等重要工作進行統籌安排。會議通過“先打預防針、再打強心針”的方式,將作業流程、安全事項、事故預想及應急處理逐一梳理到位,確保沖轉工作安全、有序開展。當日傍晚19:10,小機一次沖轉成功,振動、溫度均符合標準。
如果說小機沖轉是一場“模擬小考”,那12日的大機沖轉則是本次檢修的重頭戲。清晨06:25,已經在此值守了一整夜的陳芳權、王海波等人拿到了7號機汽輪機沖轉工作的“第一棒”。經過多次啟動參數調整摸索和5次小間隙汽封摩擦啟動,7號機汽輪機的運行速度開始緩慢提升?!斑@次汽機檢修對于整個機組來說是一個類似‘換腎’的局部手術,雖然我們對手術的過程有信心,但修后機組究竟會產生多大的‘排異’,在拿到沖轉關鍵數據之前都是未知數”,一宿沒睡的陳芳權此刻依然眉頭緊鎖、密切關注著每一個數據的變化。經過數小時的打閘摩檢、摩擦啟動、定速暖機,晚間21:30,大機一次性沖轉至每分鐘3000轉并成功定速,各系統設備運行平穩正常,軸振、瓦振、脹差、油溫、軸承溫度等各項指標優良,汽輪機沖轉圓滿成功。
這一刻,全體檢修人員都看到了機組勝利并網的曙光。
創新求變干出檢修加速度
在一場背靠背進行、累計工期超過100天的檢修接力中,工期管理、過程管理的重要性顯得格外突出。創新思路有助于精簡作業流程、降低檢修成本——精處理高混樹脂捕捉器檢修便是此次B修中的創新代表。
7號機組共有四臺精處理高混樹脂捕捉器,布置在設備管道緊湊、林立的汽機零米機房內,因設備是臥式結構、中心濾筒重達300多斤,所以檢修空間受限、回裝困難?;匮b時,設備管理人員需要在近乎水平懸浮的狀態下,與一體鑄造成型的外殼筒體完成同心度誤差不超過2mm的精準對口承插密封安裝——一聽便知其中的技術難度和安全風險。
面對緊張的工期,汽機檢修班班長謝晗積極引導班員樹立創新改造思維,為實現高效率、高質量、高標準的樹脂捕捉器檢修工作建言。在項目的具體落實階段,該班組以需求為導向,摒棄了樹脂捕捉器整體購新的方案,通過不斷的實體測繪、采集數據,并利用手頭現有的工器具挖掘組裝樹脂捕捉器的方法。最終,集體的智慧攻破了施工的瓶頸,大家發現可靠、便利的拆、裝著力點才是更換樹脂捕捉器中心濾筒的關鍵所在。
在謝晗的帶領下,汽機檢修班成員們紛紛潛心查閱圖紙與參數,深度研究并求證資料,熱烈討論并聯合技術攻關。最終,“內部構造成采用波形膨脹節結合三軌式滑道、并輔助滑輪的全新樹脂捕捉器結構技改設計方案”,在三種不同方案中拔得頭籌。4月8日,隨著技改后的樹脂捕捉器一次性圓滿回裝到位,原定需要20小時的回裝時間縮短至2個小時,極大地提升了檢修工作效率,生動詮釋了“創新就是效率、創新就是質量”。
穩扎穩打助推設備大革新
在跑冒滴漏治理現場,這里的工作沒有捷徑,只有逐條逐步的量化堆疊。
說起“跑冒滴漏”缺陷中的老大難問題,磨煤機分離器出口粉管泄漏一定當仁不讓,尤其是出口粉管的煤粉取樣管部位,泄漏次數最多,重復封堵頻率最高。這項工作原定工期是3月5日至3月31日,但由于新粉管比計劃晚到13天,粉管更換工期被迫順延至4月9日——距離4月11日的鍋爐點火的指標僅差兩天。
當前的磨煤機出口粉管改造方案經過鍋爐檢修班認真評估,通過在管道材質和取樣管位置上進行同步優化,對該處跑冒滴漏問題進行系統化整治,而不是簡單的“見堵封堵”。據悉,工程共涉及96道焊口,焊口口徑較大、長度不一,工期無法縮減、也不能延誤開機。
為確保機組按時點火,鍋爐檢修班于3月下旬組織召開專題會議,對檢修方案進行優化,并對檢修內容進行集中梳理。其中,技術人員需要將磨煤機分離器出口可調縮孔上、下部材質采取不同的優化升級措施——上部粉管升級為碳化硅復合管,具備高耐熱性能和高耐腐蝕性能;下部粉管升級為雙金屬復合耐磨管,可長期適應熱風粉介質的高速沖刷。此外,方案還將上部高位原煤粉取樣管設計在下部低位——這樣即便取樣管突發泄漏,也能有效減少搭設輔助腳手架的等待時間,有利于檢修人員及時補漏,減少對周邊人、設備和環境的不利影響。
開展兩個多月的集中整治,是豐城電廠堅持實現“雙達標”的決心體現。接下來,豐電檢修人將繼續發揚“特別能吃苦、特別能戰斗”精神,扎實開展8號機組C修工作,為機組長周期安全穩定運行奠定堅實基礎。